“鉸接銷拆解工裝太好用了,成功解決了在井下更換銷軸時的難題?!鄙衲袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展公司機(jī)電設(shè)備維修中心支架車間經(jīng)理劉德珩興奮地說。
今年3月,機(jī)電設(shè)備維修中心接到曹家灘礦業(yè)公司委托,由于122104工作面新裝備兩柱掩護(hù)式10米超大采高智能化液壓支架,使用過程中出現(xiàn)頂梁與掩護(hù)梁鉸接銷軸存在斷裂現(xiàn)象,需要進(jìn)行更換。
然而,由于井下空間狹窄,傳統(tǒng)方法更換銷軸費(fèi)時費(fèi)力,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,車間生產(chǎn)副經(jīng)理魏磊磊將“如何解決井下液壓支架銷軸的拆卸難題”作為攻關(guān)課題,尋求最佳解決方案。與工作經(jīng)驗豐富的老師傅一起分析琢磨,甚至挽起袖子與維修工一起拆卸,以便準(zhǔn)確掌握液壓支架銷軸難拆卸的關(guān)鍵所在。就這樣,他邊看邊干,邊琢磨邊嘗試,通過多次改進(jìn)和完善后,終于設(shè)計出了一套“超大采高液壓支架鉸接銷拆解工裝”。
該裝置采用模塊化設(shè)計,利用液壓原理,由主體框架、一根強(qiáng)力拔銷油缸、兩根輔助油缸、銷軸連接端、液壓系統(tǒng)等核心部件構(gòu)成。銷軸連接端用于連接銷軸與拔銷油缸,針對變形的銷軸或外部斷銷情況,采用M42螺栓擰入鉸接銷盲孔進(jìn)行拔??;內(nèi)部斷銷則通過螺紋鋼焊接在斷銷斷面上進(jìn)行拔取。使用時將工裝放置在工作平臺上,銷軸連接端連接至銷軸末端,液壓系統(tǒng)接通井下高壓液體,通過操作閥調(diào)節(jié)油缸,使拔銷油缸與銷軸連接端進(jìn)行連接,然后操作強(qiáng)力拔銷油缸進(jìn)行第一段拔取,當(dāng)強(qiáng)力拔銷油缸走完行程后,操作輔助油缸動作,完成整個銷軸的拔取。
整個工裝采用分段拔銷的方式,具有拔銷力大、體積小、操作簡單方便的特點(diǎn),且高壓液體采用井下乳化液泵站,動力源方便。適用于井下銷軸的更換作業(yè),高效的拆解工裝能夠加快銷軸的安裝和拆卸速度,縮短檢修時間,從而提高煤礦的工作效率。
“有了這套裝置,我們可以在短短幾個小時內(nèi)完成原本需要一整天才能完成的工作,大大提高了工作效率。”該車間生產(chǎn)經(jīng)理魏磊磊贊不絕口。
這套“超大采高液壓支架鉸接銷拆解工裝”不僅減少了員工在井下作業(yè)的時間,還降低了因長時間作業(yè)而可能引發(fā)的安全風(fēng)險。工人們不再需要在狹窄的空間內(nèi)進(jìn)行繁重的體力勞動,大大減少了因操作不當(dāng)或疲勞作業(yè)導(dǎo)致的事故。
通過后續(xù)跟蹤,該裝置操作反饋實效良好,目前累計更換頂梁鉸接銷14根。工裝投入使用前,通過使用氧熔棒熔化頂梁鉸接銷后進(jìn)行更換,每班5人,三個班僅更換1根斷裂鉸接銷,更換效率低,創(chuàng)新工裝投入之后,銷軸更換作業(yè)由傳統(tǒng)的人力操作轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械化作業(yè),可以直接將斷裂的銷軸進(jìn)行整體拔取,更換效率得到提升,每班5人可更換1根銷軸,同時,還有效消除了生產(chǎn)作業(yè)中的安全隱患,減輕了職工勞動強(qiáng)度,保障了安全生產(chǎn)。
同時整體設(shè)計安全穩(wěn)固,結(jié)構(gòu)簡單、操作方便。作業(yè)人員可以遠(yuǎn)距離控制工裝,不用近距離接觸運(yùn)動部位,杜絕了以往作業(yè)方式存在的安全隱患。同時該裝置一物多用,也可以適用于其他型號液壓支架鉸接銷井下拆解。
今年以來,機(jī)電設(shè)備維修中心聚焦目標(biāo)任務(wù),堅持突破規(guī)則,推陳出新,秉承創(chuàng)新工作做好了就是凝聚力,創(chuàng)新工作做好了就是競爭力,通過創(chuàng)客聯(lián)盟釋放磁吸效應(yīng),致力于創(chuàng)新創(chuàng)效,取得良好成效,為公司高質(zhì)量發(fā)展不斷積聚新動能。(供稿:王元)